軸承鋼連鑄中間包快速更換的工藝實踐(圖)
2007-12-26
摘要:介紹了石鋼煉鋼廠軸承鋼連鑄快換中間包的工藝實踐,其中包括快換存在問題、原因分析及快換溫度、準備工作、操作控制、水量控制、特殊情況處理等,高碳鉻軸承鋼快換不成問題的成功解決,為石鋼軸承鋼的成功開發奠定了基礎。 1 前言 軸承鋼具有較大的市場需求量和較高的技術難度,以GCrl5為代表的高碳鉻軸承鋼(全淬透型軸承鋼)是石家莊鋼鐵公司2004年以來開發的關鍵品種,石鋼煉鋼廠在大方坯連鑄機生產GCrl5過程中發生了多次快換時漏鋼及其它事故,制約了生產順行和產量的提高。針對這一問題,我們進行了分析,摸索出了軸承鋼快換時的工藝控制及操作要點,為穩定生產提高質量奠定了基礎。 2 鑄機工藝參數 機型:3機3流漸進矯直弧形連鑄機鑄機半徑:R12m/16m/32m 斷面:180*220 220*300 280*320 300*360 鋼種:優質碳素鋼、合金結構鋼、管坯鋼和齒輪鋼拉速:0.9~1.5m/min 0.6~1.2m/min 銫137液面自動控制二冷形式:四段回路全氣霧冷卻,冷卻方式配置見表1:
表1 二次冷卻方式配置

3 快換不成原因分析 生產過程中發生軸承鋼之間快換、GCrl5快換高液相線鋼種及高液相線鋼種換GCrl5三種情況,從漏鋼地點接坯處觀察有橫裂、縱裂現象。 GCrl5由于含有較高的碳、鉻,成分控制如表2,液相線為1460℃,
表2 GCrl5成分(%)

其固液兩相區溫度區間達到131℃,因此GCrl5停澆時容易結殼,液相穴相對較淺;出結晶器后的鑄坯回溫相對較多,易造成連接處的坯殼重熔,使本來薄弱的環節更加薄弱;另外GCrl5相對鑄坯較硬易造成拉坯阻力加大使振動產生晃動,外力增加。 由于存在上述特點,快換過程中,如果操作工接坯時大流沖擊時間長,由于GCrl5液相線溫度低,造成鑄坯接頭處凝固速度慢,出結晶器后鑄坯回溫較高,造成接頭處連接不好。另外快換時由于鋼種不同,二冷調整用水量可能使坯子受激冷產生應力裂紋,出結晶器時坯子從裂紋處掰開。 4 制定措施 4.1 確保快換前后的鋼水溫度 中包快換時前后鋼水溫度對快換的成功與否起重要作用。尤其是液相線相差較多鋼種之間的快換,溫度控制尤為關鍵。溫度低時易發生水口結流、塞棒凍結、接頭漏鋼,溫度太高對鑄坯質量造成影響。因此對GCrl5快換中包前后溫度做出規定:快換的前一包溫度要比正常拉鋼溫度高5~10℃,確保帶液芯快換;降低包上鋼溫度,中包過熱度控制在30~40℃之間(圖l為GCrl5快換前后中間包溫度變化)。
4.2 工具準備及使用 主要使用工具為連接件,倒置棱臺形。形狀規則,以便順利放入結晶器和冷卻均勻。如圖2所示,由于各鋼種收縮系數不同,接頭銜接不好,易發生接頭拉斷事故。停澆后加入倒置棱臺形連接件,保證適當深度,以起到降溫及加強連接作用;加連接件時操作工應密切觀察結晶器液面,視凝固狀態加連接件。如提前凝固,則開車前加2個連接件;如凝固較慢,則中包車開到位套好中包水口后開澆前再加1~2個連接件,其作用是連接鑄坯和降低接口處溫度。
4.3 時間及操作安排 中間包快換采用高液位,快換時間把握在2~3分鐘。結晶器液面保護渣在前一包大包停澆后少加渣(以不裸露鋼水為原則)停澆時結晶器內渣層保持微紅(保溫作用),確保帶液芯,且中包堵眼后及時清理液面上渣塊,特別是銅套四邊的渣圈必須清理干凈,中包堵眼前備用中包開到溢鋼槽處,以縮短快換時間保證鑄坯溫度。 4.4 開澆操作 快換中包要突出“快”字,要求從上一中包停澆到下一中包開澆的時間必須小于5分鐘。操作要點的關鍵在于使連接處的強度增加,鑄坯向下拉深度500mm為宜;視中包溫度情況澆鋼工圓流沖擊5~10秒后收小流60~80秒時間起步,拉速0.1m/min左右,目的是大流將GCrl5沖開,小流保凝固時間,盡量控制在1min以上。起步后及時觀察脫殼及振動偏擺情況,如無異常緩慢漲拉速到0.2m/min(時間為2min左右),穩定2~3min,盡量延長接頭在結晶器內停留時間≮3min再漲至正常拉速(見圖3),保證連接牢固。

4.5 水量控制 4.5.1 如前一個澆次為GCrl5,快換前0段水手動回零,再調為半自動,主控工在起步2min左右時手動開0段水,水量為0.8~1.0,等拉速漲到正常水平時再打自動,以增強接頭處的冷卻,提高連接強度; 4.5.2 如GCrl5快換其他液相線溫度較高的鋼種時,當鑄坯接頭出結晶器后手動增加零段水水量,避免鑄坯回溫: 4.5.3 拉出夾持輥后,再調整冷卻水量。 4.6 異常情況 4.6.1 前一包溫度較低,尾坯結殼液相穴較淺。應提前加引錠鉤做連接件,開澆前用燒氧管將結殼處燒開,大流沖擊,液面拉至500~600mm之間按開澆操作;若液芯面積小于專用連接件面積時,必須停止接坯操作,重新組織開澆。 4.6.2 包溫度過低則大流沖擊后不關死塞棒小流控制防止堵水口,且水口不可接觸液面; 4.6.3 液面過高則需延長起步時間同時減少大流沖擊時間。如鑄坯拉下深度大于600mm時應按開澆操作; 4.6.4 如果其它鋼種溫度過高,應防止高溫鋼水將凝固的連接處沖薄,應延長接頭處在結晶器的停留時間; 4.6.5 觀察振動情況,如振動不穩可降低液面。 5 結果 通過采取一系列措施,軸承鋼的快換漏鋼事故得到控制,快換成功率達到100%。 6 結語 石鋼煉鋼廠成功解決了高碳鉻軸承鋼快換不成問題,為提高鑄機作業率、產能、鑄坯合格率及鋼水收得率提供了有利保障,在節能降耗方面也取得了一定的成績,更為石鋼煉鋼廠的軸承鋼的成功開發奠定了基礎。